描述
产品详情
・型号:P-OPEN-P4-150PAC-OP150P4
・品牌:P-OPEN(适配 GE PAC 系统)
・系列:PAC-OP150 工业操作面板
规格参数
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 显示规格 | 15 寸工业液晶,电阻式触控 |
| 供电输入 | 85~264V AC 宽电压,整机额定 150W |
| 通讯接口 | RS232 编程口、RS485 现场总线,无原生以太网 |
| 支持协议 | SRTP(GE 专用)、Modbus RTU/ASCII |
| 适配 PLC | GE Series 90-70、RX3i PACSystems CPU |
| 存储介质 | 内置 CF 卡插槽,存储画面程序与报警记录 |
| 工作温区 | -20℃ ~ +50℃;存储 – 40℃ ~ +85℃ |
| 防护等级 | 前面板 IP65,后部机身 IP30 |
| 散热方式 | 机身内置散热风扇,自然对流辅助 |
| 安装方式 | 控制柜嵌入式开孔安装 |
| 整机外形尺寸 | 300mm×250mm×100mm |
| 整机净重 | 约 1.14kg |
| 原厂状态 | 已停产,无全新原厂量产货源 |
产品介绍
P-OPEN-P4-150PAC-OP150P4 是早年配套 GE 大型 PLC 机组的一体式操作终端,屏幕、工控主板、通讯电路集成单台设备,直接嵌入中控柜使用。机身双串口分别负责程序上传下载和 PLC 实时数据交互,不用额外配通讯转换模块。
坦白讲,后期新款 HMI 大多标配网口,这款 P4 版本仅支持串口通讯,远距离布线时信号衰减明显。但存量电厂、化工装置大量搭载 90-70 老 PLC,更换网口新款屏需要额外加装串口转网模块,还要重做画面组态,停机调试周期长。拆机经过画面全加载、串口通讯校验合格的备件可以直接替换旧屏,原有串口线缆、开孔尺寸完全匹配,不用改造柜体。面板自带独立故障指示灯,通讯断线、CF 卡读取异常可快速识别,缩短现场排查时长。
应用场景与行业案例
痛点切入
- 老款 OP150 操作屏背光老化、触控失灵,原厂订货周期超 50 天,中控无监控界面只能降负荷运行。
- 选用新款以太网 HMI 替代,原有 GE SRTP 串口协议无法直连 PLC,需要额外采购网关、重新绘制全部监控画面。
- 多屏组网场景下,非原厂兼容屏 RS485 总线时序不匹配,出现画面卡顿、报警延迟漏报问题。
典型场景
- 火力自备电厂:锅炉、汽轮机组中控操作,实时监测温度、压力、负荷曲线,修改 PID 调节参数。
- 石油炼化精馏装置:塔器液位、管线流量监控,工艺联锁报警弹窗、手动旁路操作。
- 水泥熟料生产线:回转窑、原料磨成套设备状态集中监控,启停操作与故障记录查询。
- 污水处理大型厂区:生化池、加药系统远程监控,多套远程 IO 分站数据汇总显示。
真实案例
前年西南一座煤化工自备电厂中控故障,主操作屏 OP150P4 背光完全熄灭,中控无法查看汽包压力、炉膛负压数据,机组被迫降负荷生产。原厂全新订货 47 天,现场临时试用国产通用触摸屏,不兼容 GE SRTP 协议,只能读取 Modbus 点位,机组核心联锁参数无法监控。更换完整测试拆机同型号面板,原有 RS485 总线线缆直接对接,导入备份 CF 卡画面程序,半小时完成替换上电,所有曲线、报警、操作按钮功能恢复正常,机组恢复满负荷运行。自控班长说,连续降负荷每天原料损耗几十万,远高于备件采购成本。



